超深地下室基底涌水处理方案及经验总结.pdf
《超深地下室基底涌水处理方案及经验总结.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《超深地下室基底涌水处理方案及经验总结.pdf(6页珍藏版)》请在沃文网上搜索。
1、 超深地下室基底涌水处理方案及经验总结 中天二建中天二建/黄彪、崔朝赟黄彪、崔朝赟、黄杰卿、黄杰卿 1 工程概况工程概况 2.30m 和 10.30m。目前本项目土方已开挖完毕,正在进行垫层和基础的施工,现场情况见图 3。1.1 工程概述 宁波鄞州曼哈顿大厦项目位于宁波市鄞州区南部商务区三期 A1 地块,项目效果图见图 1。如图 2 所示,本项目北侧为日丽中路,西侧为宁南南路,两条道路均为南部商务区主干道,道路下方均有大量市政管线。本项目东侧为在建A4A8 地块,南侧为在建 A2、A3 地块。本项目设四层地下室,地下室轮廓线临近红线,工程桩为钻孔灌注桩。基坑顶标高约-1.400,基础垫层底标高
2、约-18.750,大范围开挖深度约17.35m。本项目东侧、南侧 A2A10 地块大范围设二层整体地下室,基础垫层底标高约-10.750,大范围开挖深度约为 9.35m。A2A10 地块基坑采用钻孔灌注桩+两道钢筋混凝土支撑的围护形式,围护桩底标高约-25.800。本项目东侧、南侧围护结构与邻近地下室围护结构净距分别为图 1 本项目外立面效果图 宁波宁波鄞州曼哈顿大厦鄞州曼哈顿大厦项目项目位于浙江省宁波市鄞州区南部商务区,日丽中路与宁南南路交叉口西南侧,总用地面积约 23381,总建筑面积约 250000,地下室 4 层,地上为 1 栋 55 层超高层及 9 层裙房,建筑高度 251.05m,
3、结构体系为型钢混凝土框架-钢筋混凝土核心筒结构。表 1 主要土层情况 层序层序 地层名称地层名称 层顶高程(层顶高程(m)0层 杂填土 1层 粘土 0.4001.870 1层 泥炭质土-0.5600.970 1层 淤泥-0.9601.160 2层 粘土-3.440-0.620 3层 淤泥-5.040-1.520 4层 淤泥质粘土-9.570-6.380 1层 淤泥质粉质粘土-12.280-9.560 图 2 本项目周边环境示意图 2层 粉质粘土夹粉土-14.600-11.640 1层 淤泥质粉质粘土-17.680-14.100 2层 淤泥质粘土-22.170-16.500 1层 粉质粘土-29
4、.570-22.100 2层 中砂-32.680-27.300 1层 粉质粘土夹粉土-35.620-31.100 1层 中砂-38.940-34.840 2层 粘土-46.530-40.100 3层 粉质粘土夹粉土-48.430-44.040 层 圆砾-52.280-46.530 层 中砂-56.600-51.350 图 3 项目现场俯视图 表 2 承压含水层情况 1.2 地质条件 层号 水位标高(m)顶板标高(m)与坑底距离(m)根据本项目 岩土工程勘察报告(详细勘察阶段),地表以下主要土层情况见表 1,本项目基坑坑底主要位于2层粉质粘土夹粉土层,局部位于1层淤泥质粉质粘土层。本项目工程桩为
5、钻孔灌注桩,桩端持力层为层圆砾层或层中砂层。2-5.400-31.150 14.500、-6.960-50.380 30.730 1.3 承压水情况 承压水主要分布在2层、层、层,具有埋藏深、污染小、水量大的特点,水位呈季节性变化,最低水位在每年八月,最高水位在每年三月,一般单井开采量可在 1000m3/d 以上。承压含水层情况见表 2。2 问题描述及分析问题描述及分析 2.1 突涌位置 本项目在第五层土方开挖期间,于 2021 年9 月 19 日上午 7:10 在塔楼区域出现涌水点,涌水点位于 T128、T129、T131 三根桩之间,涌水量约每小时 7080m,水量较大。(a)总平面图 2
6、台65WQ25-38-5.5B水泵和3台100WQ60-9-3B水泵,立刻采取排水措施,减少此次涌水事件对周边施工段的影响。3 前期处理方前期处理方案案 3.1 方案一(沉管引水)(1)方案概述(b)涌水点平面位置 2021 年 9 月 19 日二建区域公司、宁波分公司、项目部立即会同建设单位、设计单位、监理单位研讨处理方案。由于涌水点水量较大,直接封堵较为困难。经各方协商,优先考虑采用“引水”的思路进行处理。具体方案为:在涌水点压入直径 713mm,壁厚 14mm,长 7.8m 的钢管进行引水,在钢管上口开设 3 个直径 100mm 的阀门接口,用于临时排水。之后在垫层底采用直径 200mm
7、 钢管将水路引至塔吊格构柱附近,并沿格构柱向上接续管道,直到管道顶标高超过承压水水位,保证承压水不外溢。此外,在沉管周边 1.5m 范围内采用快硬水泥进行封堵,封堵厚度 0.51.0m。(c)现场照片 图 4 涌水点 2.2 原因分析 涌水事件发生后,基坑四周地下水监测孔内水位并没有发生明显的下降,可见涌水水源来自深层土体,且没有造成地表潜水水位的下降。根据本项目基坑围护设计图纸,2层承压水已经被地连墙隔断,场地范围内2层承压水水量有限。由于涌水量较大且持续时间较长,初步判断水源并非是2层承压水,而是、层承压水。(2)方案实施 9 月 19 日下午项目部成功压入沉管,沉管成功套住涌水点,水全部
8、从沉管内涌出,但是沉管内泥沙沉积越来越多,逐渐堵塞了沉管内的水流路径。此外,沉管压入时对周边土体产生扰动,且周边土体浸水后强度下降,沉管周边逐渐形成水流路径。如图 5(b)所示,2 小时后承压水不再从沉管内冒出,而是从周边绕流,方案一失败。土方开挖完成后,坑底至层承压水顶板尚有 20 多米的覆土,发生整体突涌的可能性较小。项目部认真排查所有的地勘图纸和桩基图纸,涌水点并不在已知的勘探孔或废桩位置。勘察单位进一步沟通后,初步判断此次涌水为遗留勘探排障孔引发的、层承压水上涌。2.3 应急处置 二建区域公司、宁波分公司、项目部立即会同建设单位、设计单位、监理单位研讨应急方案。根据设计单位要求,基坑内
9、已设置 8 口降水井及 24 口减压井(井底标高均为-40.000)。涌水事件发生前,为了满足土方开挖需要,项目部已经将水位降至基础底面以下。(a)设计图 (b)实施效果 图 5 方案一(沉管引水)涌水事件发生后,项目部立即对现场所有降水井和减压井的工作状态进行排查。重点保证 5口降水井(S1、S4、S5、S7、S8)和 3 口减压井(J6、J10、J24)的工作能力,24 小时不间歇降水,以减小承压水压力,控制涌水量。3.2 方案二(沉箱引水)(1)方案概述 经过上一阶段的处理,突涌口已经扩大。为了防止承压水绕流,项目部计划制作截面积更大的沉箱进行引水。如图 6(a)所示,沉箱长 1.7m、
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
20 积分
下载 | 加入VIP,下载更划算! |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 地下室 基底 水处理 方案 经验总结