QC小组成果报告提高单侧支模质量.pdf
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1、提高单侧支模质量提高单侧支模质量浙江省建工集团有限责任公司杭州未来科技城核心区块地下空间综合开发项目QC小组2016年12月提高提高单侧单侧支模支模质质量量浙江省建工集团有限责任公司+杭州未来科技城QC小组一、工程概况一、工程概况杭州未来科技城核心区地下空间项目在未来科技城的核心区内。工程位于杭州主城西侧,东临良睦路,西至绿汀路,南接文一路,北望余杭塘河,地铁5号线穿越基地。地下环路主线沿海曙路、创景路、红卫北路、水城北路四条道路围合而成,全长约1700m,通行单向三车道车辆,逆时针组织交通,单孔矩形箱涵结构。地下环路除主线外,在海曙路东西、红卫北路东西、创景路南侧、水城北路南侧共设5对进出匝
2、道,除红卫北路东西两条匝道为单线单向匝道外,其余匝道均为双线双向匝道,共6处,匝道全长约1.9km。项目所在区域地下环路结构主线宽度约为1015m,基础底板厚为800-1200mm,顶板板厚为500-1300mm,墙板高约为38005650mm。地下环路暗埋段横断面图二、小组简介二、小组简介 本QC小组,成立于2016年8月,小组类型为现场型,主要由项目部技术、生产、质检、监理和施工操作人员等组成,具有较强的QC理论基础和丰富的施工经验,小组活动宗旨是“技术创新、提高质量、降低成本”,有针对性的解决施工中各种疑难问题,提高质量管理水平,确保“钱江杯”、争创“全国市政金奖”。本小组课题注册编号是
3、:ZJJGQCK16-14小 组 成 员 概 况 表姓名性别年龄职 务职称组内职务承担工作郑忠良男50项目经理高工组长总策划许立德男42项目副经理工程师副组长全面组织调配方承宗男37项目顾问高工副组长技术负责俞岩江男32项目顾问工程师副组长技术负责蔡驰男55技术负责高工副组长方案制定蔡枫锋男30技术员工程师组员数据分析凌钢男31现场负责工程师组员全面组织调配王宽男34质检员工程师组员质量控制俞红平男43安全员技术员组员施工安全邹云滔男28施工员助工组员现场实施商国良男31测量负责助工组员数据统计周琦女32资料员助工组员资料收集黄光男45材料员助工组员材料保证邱黎楠男28监理员助工组员数据核对韩
4、延平男31监理员助工组员数据核对沈海龙男35监理员助工组员数据核对李志谊男33总监代表工程师组员质量控制备注:小组成员接受QC培训时间48小时以上。三、选题理由三、选题理由1、工程质量要求杭州未来科技城核心区块地下空间综合开发过程作为省级重点工程,其工程质量目标为确保“钱江杯”,争创“全国市政金奖”。确保工程结构的优质是实现质量目标的基础。2、工程施工要求 单侧支模是本工程施工的难点和重点,工程施工需要解决这个难题。3、确定课题提高单侧支模的质量综上所述,我们QC小组选择该课题力求集思广益,进一步提高团队合作精神,合理安排工序,确保工程结构一次达优,以优秀的质量回报业主。四、现状调查四、现状调
5、查在确立本工程课题之前,本项目QC小组对附近的余杭区某项目、西湖区某项目等单侧支模工程质量资料查阅,本次调查总计检查178个点,有47个点不合格,结构垂直度、平整度合格率为73.5%,列出了常规质量问题及频率频数图标,确定施工中需要重点控制的关键环节。序号质量问题频数频率%累计频率%1不能使用对拉螺栓,加固难度大,涨模机率大1940.440.42侧压力大造成混凝土垂直、平整度差1225.565.93上浮力大,造成模板移位24.370.24圆弧段定位定型不准确,外形尺寸偏差大612.782.95漏浆36.389.26蜂窝麻面24.393.57阴阳角缺陷12.295.78其他24.31009合计4
6、7100100020406080100120、从调查排列图可知:不能使用对拉螺栓,加固难度大,涨模机率大和侧压力大造成混凝土垂直度、平整度差两大因素占了总和的65.9%,属于关键因素,故列为本次攻关的主要内容。我QC小组召开小组成员、项目管理人员、班组技术骨干共同参加的会议,分析原因,并根据工地实际情况制订对策。五、目标确定与可行性分析五、目标确定与可行性分析1、目标确定a、确保结构平整度、垂直度合格率提高到95%,保证质量达优,一次性通过优质验收。b、确保结构工程无质量事故,安全文明达标化,为达“全国市政金奖”打下良好基础。c、工程观感质量达到上等水平,为以后类似工程积累先进经验。2、可能性
7、分析a、根据现场调研和以往类似工程实测数据和成功经验,经分析、对比和论证,编制了有针对性、可操作性强的施工技术方案,原因分析透彻,症结把握,措施详实。b、小组成员技术素质可靠,质量意识强,临时经验丰富,同时制定了切实可行的目标和管理制度为依据。c、本工程为省级重点工程,公司领导比较重视,为本项目部提供强有力的支持,而且我项目部拥有较高素质和过硬技术的管理人员。另外可邀请专业技术人员前来指导,具备了一定的技术保障。六、原因分析六、原因分析针对排列图的主要因素,我们QC小组成员以座谈会的形式,启发大家畅所欲言、集思广益,广泛征求意见,认真调研分析,并听取了众多专家的意见,制订了原因分析图:侧压力大
8、造成混凝土垂直、平整度差工人操作不熟练管理人员的监督力度不够施工机械导致岗前未经培训职责分工不明确无奖惩措施浇筑方法不合理模板拼缝不严密加固不到位钢管扣件强度不够材料问题无法使用对拉螺栓方木截面不足技术交底不全面工人质量意识差施工工艺未评定违规操作测量仪器不准确混凝土塌落度大泵送振动大模板质量差未进行尺寸复核铺设平整度差未制定专项施工方案模板面未清理层高高墙板厚不能使用对拉螺栓,加固难度大,涨模机率大七、要因确认七、要因确认根据上述因果分析图,我们通过对系统图中每个末端因素逐项进行调查及讨论分析,对主要因素实行确认。要因确认表:项次因素内容验证情况确认要因1技术交底不全面本工程施工已将支模方案
9、和人员培训、技术交底工作列为重点内容,开工前专项方案已通过专家论证审批,项目工程师专职交底落实到责任人。非要因人员2质量责任未落实现场采用包保模式,责任到人非要因3人员技术不过关在前续工作施工前,对工人的操作技能进行考核细分,挑选了技术过硬、责任心强的一批操作工人。非要因4岗前缺少技术培训上岗工人全部经过技术培训,并经考核合格。非要因5职责分工不明确技术、管理人员全部进行了明确的职责分工。非要因6无奖惩措施项目部制定了相关问题的奖罚措施。非要因7未制定专项施工方案专项方案编制完成并已通过专家论证并在土木协会备案非要因8模板质量差本工程为新开工,所有模板均为采用全新15mm厚九夹板,进场取样浸泡
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