软弱黄土围岩段隧道施工概况及技术措施.ppt
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1、软弱黄土围岩段隧道施工概况及技术措施黄土隧道是指修建于黄土体内的隧道。相对于一般岩石而言,黄土强度低,遇水软化或湿陷,所以,黄土隧道施工中极易发生洞内坍塌和地表沉陷等问题。我国黄土地区自西向东主要分布在新疆、青海、甘肃,宁夏、陕西、山西、河南、河北、山东、内蒙古、辽宁,吉林等地,总面积达631000km2,占国土面积的6.6%左右。湿陷性黄土对工程建设的影响很大,主要分布在黄土层的表层,以新黄土及新近堆积的黄土为主,其厚度一般在20m以内。由于黄土隧道分布广,施工难度大,建成后出现问题多,我国从上世纪60年代起,铁路系统和公路系统先后进行了数十项专题研究,并取得了富有成效的科研成果,为我国成功
2、建设大量黄土隧道奠定了基础。1.1.工程概况工程概况 太平隧道为甘肃平(凉)至定(西)高速公路第11合同段的控制性工程,位于甘肃省会宁县境内。本隧道为分离式隧道,上行线全长862m,位于主线SK251+905SK252+767段。下行线全长885m,位于主线XK251+887XK252+772段。2.2.地质情况地质情况 隧址区揭露的地质从上到下依次为:一般新黄土、饱和黄土和泥岩,一般新黄土土质均匀,稳定性好,分布在隧道进口端,饱和黄土软塑,不均匀,稳定性差,主要分布在隧道出口端,泥岩分布在隧道洞身。3.黄土围岩衬砌设计情况 隧道暗埋进洞时设一环长20米89大管棚超前注浆支护。在洞内围岩较差地
3、段,拱顶设8米长89大管棚超前注浆支护,搭接长度为2.75米,斜插角为5度,环向间距为40cm。在围岩较好地段,每榀拱顶设42小导管超前注浆支护,斜插角为15度,环向间距为35cm。一次衬砌内设20a型工字钢支撑,间距75cm,采用50cm厚C25混凝土模筑。二次衬砌为35cm厚钢筋混凝土,仰拱采用85cm厚钢筋混凝土。4.4.软弱围岩段施工概况软弱围岩段施工概况及技术措施及技术措施4.1 4.1 总体施工概况总体施工概况太平隧道于太平隧道于20192019年年4 4月开月开始施工,上行线从进口端始施工,上行线从进口端单口掘进,上行线围岩较单口掘进,上行线围岩较好,于好,于20192019年年
4、1010月顺利贯月顺利贯通,施工方法为上下导坑通,施工方法为上下导坑留核心土法,较常规的方留核心土法,较常规的方法。法。下面主要介绍下行线在施工中遇到的问题及解决的办法,下行线从出口端单口掘进,在施工到XK252+680断面时,此时距贯通还剩40米,围岩出现大的变化,出水量明显增大,主要在左侧拱腰部位,经量测每昼夜达30多方。掌子面从拱顶往下2米-4米范围为饱和黄土,呈软弱状。根据实际地质情况来看,该段围岩基本都处于饱和软弱黄土层。在施工过程中掌子面左侧发生塌陷,向核心土方向挤压有1米多,采用在塌陷处打设导管并挂网喷射混凝土进行封闭.并对整个掌子面进行了喷射混凝土封闭,掌子面暂时停止了施工,继
5、续施工下导坑及仰拱,4.2 4.2 地表沉陷及处置地表沉陷及处置 2019年11月28日在XK252+648XK252+687段洞顶,发现地表出现沉陷裂缝,裂缝呈椭圆形,纵轴线长39m,横轴线长34.5m,沉陷区域偏向隧道的左侧,沉陷区的裂缝左侧距隧道中线19.5m,右侧距隧道中线15m。裂缝宽度310cm,同时可看见地表有明显的下沉,下沉约220cm。在沉陷区的外围同时出现一道12cm的环向裂缝,裂缝的最前端延伸到XK252+692.7。整个沉陷区域呈漏斗状,中间低,四周高,沉陷区域拱顶埋深25米。此时掌子面初期支护桩号为XK252+680,仰拱施工桩号为XK252+665,二次衬砌施工完成
6、桩号为XK252+650。n n 地表沉陷后通过对洞内初期支护的观察及对地表的观测,发现洞内初期支护无变化和破坏,同时对初期支护的安全稳定性进行了验算,结果是初期支护完全能够满足拱顶土体的核载要求。n n 地表沉陷区域通过几天的观测也没有继续下沉的迹象,随趋于稳定状态。为确保洞内结构的稳定性,对一衬加强了临时支护,并为了安全停止了洞内的一切施工。n n 针对沉陷情况我们分析其原因,主要是隧道洞身开挖后,将山体原有的水脉切断,使得大量的地下水涌向洞身部位排出后,山体的固有平衡被破坏。随着地下水继续渗流排出,地应力会持续减小,地下水在黄土的空隙、裂隙中 流动时形成空洞,随着地下水潜蚀作用不断的进行
7、,土中空洞会由少变多,由小变大,引起饱和黄土地层的竖向压缩变形,直接导致了上部一般新黄土的原状大孔隙垂直节理结构被破坏,最终导致地表沉降变形。设计院有关专家和代表通过对现场的详细勘查和了解,决定对沉陷区域采用地表注浆的处置办法,主要目的是在沉陷区域洞身左侧地下形成一道止水帷幕墙,阻断地下水的来路,同时对左侧软弱围岩进行加固,确保隧道下一步施工的安全。注浆方案为:在XK252+640XK252+694段洞身左侧,距洞身1.5米外设三排注浆孔,梅花形布置,间距为1米,孔深16-33米,中间孔注水泥黄土浆,两边注水泥水玻璃浆。地表注浆平面示意图n n注浆效果:在注浆的过程中,有部分浆液从一衬缝隙和掌
8、子面围岩裂隙流出,通过观察掌子面处的出水量明显减少,能减少原来的四分之三。通过开挖掌子面发现,原来左侧塌陷处的松散体已被固结,同时在掌子面原来有裂隙的地方可以看到水泥浆固结体,说明地表注浆起到了一定的作用。围岩内浆液固结体n n4.3 4.3 4.3 4.3 进口端施工情况进口端施工情况进口端施工情况进口端施工情况n n 由于下行线出口端已由于下行线出口端已经停止施工,经与业主经停止施工,经与业主及监理研究从进口端进及监理研究从进口端进行掘进,在进口端明洞行掘进,在进口端明洞及明洞回填完成后于及明洞回填完成后于20192019年年6 6月底开始开挖,月底开始开挖,由于进口端围岩特别差,由于进口
9、端围岩特别差,洞身整个断面基本上都洞身整个断面基本上都处于饱和黄土中,且渗处于饱和黄土中,且渗水量也大,围岩软弱,水量也大,围岩软弱,极易坍塌,为了控制下极易坍塌,为了控制下沉量和保证施工的安全沉量和保证施工的安全性,决定采用双侧壁法性,决定采用双侧壁法进行施工。进行施工。双侧壁法施工n n 双侧壁法的优点是先墙后拱,开挖断面小,能有效地控制拱顶的下沉量,施工比较安全。缺点是工作面小,大型机械无法操作,只能人工进行,施工进度缓慢。n n 侧壁高度按3米控制,每榀进尺50cm,由于围岩极易坍塌掉块,每榀拱架安装好后,及时采用15cm厚挂网喷射混凝土进行封闭,然后再进行50cm厚的模筑混凝土施工。
10、n n 在刚开始掘进的4米范围内,围岩渗水量比较小,还比较顺利。n n l l但在继续往里掘进时,围岩的渗水量逐渐增大,由原来的慢渗变成了流淌,挖出来的土质很快就会变成流塑状,同时掌子面处坍塌严重,每次开挖完后要及时对掌子面进行挂网喷射混凝土封闭,但有时喷射混凝土也起不到作用,只能采取用砂袋码砌的办法才能挡住。挖出的土很快变成流塑状洞内集水池l l 在掘进到在掘进到7 7米多的时候,发米多的时候,发现侧壁临时支护(刚拱架喷现侧壁临时支护(刚拱架喷射混凝土)出现开裂现象,射混凝土)出现开裂现象,同时地表下沉严重,当时开同时地表下沉严重,当时开挖面正好处于仰坡的第一个挖面正好处于仰坡的第一个台阶处
11、,观察发现整个核心台阶处,观察发现整个核心土有向洞外方向滑动的迹象,土有向洞外方向滑动的迹象,发现这种情况后,立即停止发现这种情况后,立即停止了掌子面的施工,一方面对了掌子面的施工,一方面对侧壁临时支护进行了加强,侧壁临时支护进行了加强,另一方面从洞外拉土进来堆另一方面从洞外拉土进来堆到核心土前面,对核心土起到核心土前面,对核心土起到阻挡作用。到阻挡作用。地表仰坡裂缝l l 鉴于以上情况,如果继续往前施工的话,存在着很大的安全隐患,经与业主及设计方研究暂停该端掌子面的施工,再从另一端即下行线出口端进行掘进。l4.4 4.4 出口端施工情况出口端施工情况l l 在经过一系列准备工作后,于2019
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