浙江轨道交通电缆桥架安装施工方案.pdf
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1、广东水电二局股份有限公司广东水电二局股份有限公司宁波轨道交通宁波轨道交通 QCQC 小组小组20202020 年年 1010 月月 2525 日日第 1 页提高电缆桥架安装一次合格率提高电缆桥架安装一次合格率宁波轨道交通宁波轨道交通 QCQC 小组小组一、一、工程概况工程概况宁波市轨道交通 4 号线是西北至东南的一条径向线,起点站为慈城站,终点站为东钱湖站。线路全长约 35.95km,其中地下线 24.45km,高架线 11.2km,过渡段 0.3km。全线共 25 座车站(含 9 个换乘站),其中地下车站 18 座,高架车站 7 座,平均站间距 1.49km。此次课题开展标段为 JD4008
2、 标,南高教园区站、金达南路站、小洋江站、东钱湖站四个地下地铁车站的电缆桥架安装一次合格率。宁波轨道交通项目属于国家重点项目宁波轨道交通项目属于国家重点项目,施工工期要求施工工期要求短短,安装质量要求高安装质量要求高,且本项目为地下施工项目,工程设备及管线比较多,导致各种桥架安装数量庞大,接近 28000m,且现场安装空间受限制。如何快速生产且安装的电缆桥架符合设计和规范的要求是我们面临的一个大难题。为了解决这个难题,我们急需将电缆桥架安装标准化,制度化。大幅度减少人力物力,提高工作效率。表表 1 宁波轨道交通宁波轨道交通 4 号线号线 JD4008 标电缆桥架标电缆桥架车站电缆桥架规格数量(
3、m)合计(m)南高教园区站金达南路站小洋江站东钱湖站150*1008005515836172551200*15021501420147116116652300*1501440992110013504882400*20020001298138916836370600*20022401411177519007326合计(m)803052725918666127783制表:王畑日期:2019 年 9 月 15 日第 2 页宁波4号线JD4008标机电安装概况二、二、QC 小组简介小组简介表表 2QC 小组简介小组简介小组名称宁波轨道交通 QC 小组所在项目宁波地铁 4 号线成立日期2019年8月 5
4、日登记日期2019 年 8 月 9 日课题名称提高电缆桥架安装一次合格率课题类型/课题注册号问题解决型小组注册号YSD-2020QC-WO7活动出勤率98活动次数10 次小组人数10 人组长姓名何祥洪性别男年龄36文化程度大学本科职务项目经理小组平均年龄30 岁课题起止时间2019 年 8 月 5 日2020 年 10 月 25 日制表:王畑日期:2019 年 10 月 6 日第 3 页表表 3QC 小组成员简介小组成员简介序号姓名性别年龄职务或职称组员分工情况1凌人男36高级工程师组长、全面指挥、决策2何祥洪男36项目经理/高级工程师副组长、组织协调3谷箐芳女34工程师副组长、检查验收4侯红
5、磊男35工程师技术指导5杨智学男34项目总工/高级工程师现场实施6周堪培男35项目副经理/工程师试验分析7林小意女45高级工程师指导活动开展、资料整理8任正刚男23技术员成本预算9王畑男24技术员试验分析、现场实施10张国帅男22技术员现场测量制表:王畑日期:2019 年 10 月 6 日第 4 页步骤活动步骤2020 年10 月11 月12 月1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月P选择课题现状调查设定目标原因分析要因确认制定对策D对策实施C效果检查A巩固措施总结打算计划实施情况实际实施情况第 5 页三、选择课题三、选择课题制表:张国帅日期:2019 年 10 月 1
6、5 日第 6 页四、四、现状调查现状调查(一)现场检查一)现场检查2019 年 12 月,QC 小组对宁波轨道交通 JDSG4008 标段内的金达南路站、小洋江站、东钱湖站三个站内已安装的电缆桥架检查。金达南站抽查关键位置 200处,小洋江站抽查关键位置 200 处,东钱湖站抽查位置 230 处。共计抽查 630处位置。项目部对三个车站各做一个批次,总计对电缆桥架 630 处位置的抽样调查,共查处问题 120 项。得出结论为:电缆桥架安装的一次合格率是机电安装工程中强弱电施工的薄弱环节表表 5 电缆桥架安装电缆桥架安装质量检查汇总表质量检查汇总表工程名称工程名称宁波市轨道交通宁波市轨道交通 4
7、 4 号线号线JDSGJDSG40084008 标段车站机电安装施工标段车站机电安装施工施工单位施工单位广东水电二局股份广东水电二局股份有限公司有限公司项目项目质量标准(质量标准(mmmm)检查结果检查结果(单位:不合格处数)(单位:不合格处数)合合计计第一批第一批第二批第二批第三批第三批电缆桥架连接缝过大电缆桥架之间连接时,连接片应牢固,连接处缝隙小于 2mm,不应有连接缝大于 2mm 现象。14171849电缆桥架连接处变形电缆桥架连接处应该严丝合缝,不应有压迫导致弯曲的现象18171853电缆桥架不平直电缆桥架安装整体应处于水平中心位置,不应有歪曲变形现象。35311电缆桥架盖板脱落电缆
8、桥架盖板应紧密贴合电缆桥架,不应有大于 0.5cm 的缝隙。2215电缆桥架固定锚栓松动电缆桥架固定锚栓应牢牢嵌入结构墙体,不应出现晃动现象。1012合格率合格率/81.0%81.0%79.5%79.5%82.2%82.2%/制表:杨智学日期:2019 年 11 月 1 日从统计表数据得出,电缆桥架一次合格率仅为:(81.0%+79.5%+82.2%)/3=80.9%,远远达不到项目部要求。小组成员对电缆桥架安装情况调查发现,影响电缆桥架安装的合格率的主要原因分析结果如下:第 7 页序号序号缺陷类别缺陷类别频数(点)频数(点)频率(频率(%)累计频数(累计频数(%)1连接处变形5344.244
9、.22连接处缝过大4940.885.03电缆桥架不平直119.294.24盖板脱落54.298.45固定锚栓松动21.6100合计合计120120100100制表:周堪培日期:2019 年 11 月 5 日(二)二)排列图分析:根据统计表,绘制排列图表排列图分析:根据统计表,绘制排列图表表表 6 电缆桥架安装质量缺陷频数排列图电缆桥架安装质量缺陷频数排列图制表:王畑日期:2019 年 11 月 15 日(三)分析讨论(三)分析讨论1 1、同行对比:、同行对比:项目部根据现场条件及公司同类项目自检评定数据:宁波地铁 2号线城隍庙站内已安装的电缆桥架安装质量检查发现一次合格率能达到 95;同行经验
10、可借鉴。2 2、小组能力:、小组能力:项目部具有丰富的施工经验和较高的专业技术水平,且施工班组人员素质较高,因此可以保证课题顺利开展。第 8 页五、设定目标五、设定目标经过小组调查研究,小组确定了本轮 QC 活动的目标:1、电缆桥架总体安装的一次合格率要达到 95%及以上2、改进施工工艺,形成一套有自身特色、操作性强且符合规定要求的工艺技术。3、桥架的布局要求科学合理,提高电缆桥架的观感质量4、减少施工成本5、小组成员的个人能力、QC 知识、质量意识、协同能力以及团队精神得到提高。实际值目标值80.980.9%95%95%第 9 页六、原因分析六、原因分析根据项目部分析数据显示,影响电缆桥架安
11、装一次合格率的主要问题是“连接处缝隙过大连接处缝隙过大”和和“连接处变形连接处变形”,运用关联图对影响安装质量的主要因素进行分析。制图人:张国帅日期:2019 年 11 月 25 日支吊点不合理连接片连接不到位技 术 交 底不到位机械化程度低连接片尺寸过小支吊点位置距离过大未使用专用安装设备连接处变形连接处缝隙过大异形桥架制作标准不统一电缆走向过于集中电缆桥架承载过重作业人员制作工艺差距过大多工种交叉作业电缆桥架走向过于集中电缆桥架切口处不平整第 10 页七、要因分析七、要因分析要因确认表要因确认表 7-1序序号号末端因素末端因素确认内容确认内容确认方法确认方法对症结影响程度判断对症结影响程度
12、判断确认确认人人完成日期完成日期1技术交底不到位工人是否经过岗前技术交底,并通过岗前培训。调查分析现场验证判断对连接缝过大和连接处变形的影响程度杨智学2019年11月 28 日2作业人员安装工艺差距过大电缆桥架连接处是否留有缝隙和发生变形查阅资料现场验证判断对“连接处缝过大”和“连接处变形”的影响程度周堪培2019年11月 28 日3未使用专用安装设备检查工人是否手动安装松紧螺母,导致连接片安装不到位。调查分析现场验证判断对“连接处缝过大”的影响程度林小意2019年12月 10 日4电缆桥架切口处不平整材料切口处是否平整且符合安装要求调查分析现场验证判断对“连接处变形”的影响程度王畑2019年
13、12月 10 日5多专业工种交叉作业多工种作业是否对成品造成破坏调查分析现场验证判断对“连接处变形”的影响程度任正刚2019年12月 10 日6连接片尺寸过小安装合格后,检查连接片能否牢牢固定桥架,连接缝处不留有缝隙,不变形。调查分析现场验证判断对“连接处缝过大”和“连接处变形”的影响程度张国帅2019年12月 15 日7支吊点位置距离过大安装一段时间后,检查支吊点附近连接缝是否发生变形调查分析现场测量判断对“连接处变形”的影响程度张国帅2019年12月 15 日8电缆桥架走向过于集中安装时确定电缆桥架电缆不得超过桥架容量的 80%调查分析现场测量判断对“连接处变形”的影响程度王畑2019年1
14、2月 15 日制表:王畑日期:2019 年 12 月 20 日第 11 页要因确认一要因确认一:技术交底技术交底不到位不到位影响程度判别标准影响程度判别标准:工人缺少技术交底,不清楚电缆桥架安装合格要求。工人缺少技术交底,不清楚电缆桥架安装合格要求。确认时间:确认时间:2019 年 11 月 28 日确认方法确认方法 1 1:调查分析(检查工人技术交底培训记录)图 7-1:技术交底记录图 7-2:岗前培训结果结果:小组成员杨智学查阅操作人员技术记录表与培训签到表。操作人员均有做到技术交底也都有参加培训记录,培训率 100%。第 12 页确认方法确认方法 2 2:调查分析、现场验证确认过程确认过
15、程:小组成员杨智学检查了工人岗前培训资料,检查结果如下表 7-2:表表 7-27-2 工人培训记录表工人培训记录表结果:结果:根据小组成员统计,工人培训考核合格率达 100。【对症结影响程度分析【对症结影响程度分析】由培训考核结果表明,培训考核合格率达 100,现场操作人员均通过技能考核,对施工要点熟练程度满足施工要求。因此对工人缺少技术交底和培训对问题症结影响较小,所以判别为:非要因非要因序号序号姓名姓名培训时间培训时间考核时间考核时间考试成绩考试成绩是否合格是否合格1郝海龙2019.8.10-112019.8.1293合格2周涛2019.8.10-112019.8.1291合格3杨豪201
16、9.8.10-112019.8.1285合格4胡伟2019.8.10-112019.8.1283合格5钟文举2019.8.10-112019.8.1287合格6张双喜2019.8.10-112019.8.1284合格7张邦喜2019.8.10-112019.8.1292合格8翁沿2019.8.10-112019.8.1291合格9孙明显2019.8.10-112019.8.1282合格10胡建祥2019.8.10-112019.8.1283合格11张建国2019.8.10-112019.8.1287合格12周伟2019.8.10-112019.8.1287合格13陈建2019.8.10-112
17、019.8.1287合格第 13 页要因确认二要因确认二:作业人员安装工艺差距过大作业人员安装工艺差距过大影响程度判别标准影响程度判别标准:现场制作难以保证质量和做到统一,影响安装质量。确认时间:确认时间:2019 年 11 月 28 日确认方法确认方法 1 1:调查分析(检查异形桥架制作方法)确认过程确认过程:由小组成员张国帅检查加工厂人员是否参加技术交底和通过培训考核。并对加工厂区域进行检查,发现现场异形桥架制作是遵循先实地测量,再返回加工场制作异形桥架的工作流程。结果结果:调查分析发现,现场异形桥架制作的工人均为项目部异形桥架工艺培训的合格人员。图 7-3:工人加工厂加工异形桥架图 7-
18、4:工人加工厂加工异形桥架第 14 页确认方法确认方法 2 2:现场验证(异型桥架合格标准:无缝隙、无变形、弯曲角度一致)确认过程确认过程:由小组成员王畑对包括加工厂负责人在内的 5 名加工厂工作人员进行现场异形桥架制作抽查。每人完场五处异型桥架的制作,制作合格情况如下表表 7-37-3:抽查情况统计:抽查情况统计序序号号姓名姓名抽查时间抽查时间抽查内容抽查内容抽查车站抽查车站合格率合格率1郝海龙2019.10.10桥架连接处无缝隙、无变形、弯曲角度一致金达南路站100%2周涛小洋江站100%3杨豪东钱湖站100%4胡伟南高教园区站100%5钟文举金达南路站100%结果:结果:5 名加工厂人员
19、均通过现场抽查,现场制作的电缆桥架接处无缝隙、无变形、弯曲角度一致,现场合格率均为 100%。【对症结影响程度分析】【对症结影响程度分析】小组成员通过调查分析和现场验证说明工人明确异形桥架的制作标准和流程,能够保证产品的合格率。因此作业人员安装工艺差距过大对问题症结影响较小,所以判别为:非要因非要因第 15 页要因确认三要因确认三:未未专用安装设备专用安装设备影响程度判别标准影响程度判别标准:使用专用统一的安装设备,安装效果统一优良,且连接片处不出现螺母松动的情况。确认时间确认时间 1 1:2019 年 12 月 10 日确认方法确认方法:调查分析(检查现场安装工具使用的使用情况,使用铁钳、扳
20、手。)图 7-5:(采用铁钳)现场安装图片确认过程确认过程:由小组成员王畑检查现场安装工具的使用情况,发现现场有使用铁钳、扳手、手电钻等工具固定安装连接片。工具不统一,连接片上螺母安装的松紧程度不一致,安装情况不稳定。结果结果:工具不统一,连接片上螺母安装的松紧程度不一致。受个人主观影响较大,安装情况不稳定。确认方法确认方法 2 2:现场验证(现场更换专用工具安装效果前后对比)由张国帅组织金达南路站现场 6 名工人分成 3 组,每组 2 人。分别使用电动扳手和使用铁钳安装电缆桥架连接片。每名工人在现场各安装五处电缆桥架连接片。合格标准为连接片不出现松动,固定螺母平直不出现偏移。结果如下表:第
21、16 页表:7-4组别组别使用使用工具工具检查检查数量数量现场安装情况现场安装情况不合不合格数格数合格合格率率第一组铁钳10松动合格合格合格偏移合格合格合格合格松动370%第二组扳手10合格合格合格松动合格合格合格合格松动合格280%第三组手电钻10合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格0100%照上述同样的方法人数,检查数量。在小洋江站、东钱湖站分别测试。测试结果如下表:表表 7-57-5检查合格数量检查合格数量金达南路金达南路站站小洋江站小洋江站东钱湖站东钱湖站合格率合格率标准:标准:连接片不出连接片不出现松动,固现松动,固定螺母平直定螺母平直不 出 现 偏不 出 现 偏移。移。工具工具
22、铁钳铁钳78876.7%扳手扳手87773.4%手电钻手电钻101010100%结果结果:使用铁钳、扳手安装电缆桥架连接片容易出现松动,偏移的情况。影响电缆桥架安装一次合格率。使用手电钻安装电缆桥架连接片,均未出现连接片松动,固定螺母偏移的情况。【对症结影响程度分析【对症结影响程度分析】小组成员通过调查分析和现场验证说明工人未使用专用安装工具对连接片的安装,会出现松动、偏移情况,从而导致连接处缝隙过大。因此“未用安装设备”对问题症结影响较大,所以判别为:要因要因第 17 页要因确认要因确认四四:电缆桥架切口处不平整电缆桥架切口处不平整影响程度判别标准影响程度判别标准:入场前均进行检测确认,问题
23、桥架当场退回确认时间:确认时间:2019 年 12 月 10 日确认方法:确认方法:查阅资料查阅资料确认过程确认过程:由小组成员张国帅对项目部电缆桥架进场期间的检测情况进行检查。图 7-6:监理工程师进场质量抽查图 7-7:监理工程师材料规格抽查第 18 页结果结果:每一批电缆桥架进场都有供货商、项目部专业负责人、监理工程师三方在场,并进行现场抽检。尺寸不达标、运输过程中挤压变形、切口处不平整的问题桥架当场退回,不进入施工现场。【对症结影响程度分析【对症结影响程度分析】经小组成员通过查询资料和讨论分析得出,现场不存在电缆桥架切口处不平整的问题桥架。因此“电缆桥架切口处不平整”对问题症结的影响较
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