空分装置技术改造探讨.doc
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1、空分装置技术改造探讨(中国石化工程建设公司,100101)摘要针对旧空分装置的技术改造,对新旧空分设备工艺流程进行了对比,提出了几种投资少、效益高的改造方案。同时分析了国内外空分装置的发展趋势,建议对新建空分装置应采用新型工艺流程和技术,可增产节能,创造效益。关键词空分装置改造氧气氮气引言在钢铁、化工、冶金以及化肥等需要大量氧气和氮气的企业中,空分装置都是一个关键的公用工程设施。这些使用氧气和氮气的工艺过程大多要求空分装置能长期、连续、稳定、安全地运行,一旦空分装置发生事故,将直接影响到整个装置的安全运行,严重时还会导致装置全线停车,造成严重的经济损失。而我国现役的空分装置大多是20 世纪70
2、80 年代投入运行的,它们工艺流程落后,配套机组复杂,性能指标较差。为了适应市场经济的发展,降低产品成本,当前很多企业都在进行装置改扩建,扩大装置规模,提高产品产量。而为主生产装置服务的公用工程设施的生产能力也需相应地提高,落后的空分装置的弊端显得更为突出,因此用新技术对现有的空分装置进行挖潜改造,以达到投资少、见效快、收益高的改造目的十分必要。1 旧空分装置存在的主要问题1. 1 生产流程落后,产品的制取率低传统的空分装置由于其自身结构的特点,其氧提取率一般只有70 %80 %左右,有些只有62 %,甚至更低,而氩的提取率一般停留在35 %45 %左右,收稿日期:2002212204作者简介
3、:黄晓江,女,生于1975 年12 月,1998 年毕业于北京化工大学化学工程专业,现从事石油化工项目的工程设计工作。氧氮的产品产量比一般在111 ,这使用氮量较大的化工行业用户受到严重的制约。而先进的分子筛吸附流程的空分装置其氧的提取率可达到99 % ,氩的提取率可达到70 %80 % ,氧氮产品产量比可达1212. 5。1. 2 能耗指标高旧空分设备的单位氧耗一般为0. 7 kWh/ m30. 8 kWh/ m3 ,而新设备的单位氧耗可达0. 42 kWh/ m3 ,相差近一半。1. 3 压缩机排气量不足设备陈旧,空气透平压缩机排气量严重不足,氧产量、氮纯度下降。1. 4 缺少氮水预冷塔空
4、分设备能力没有得到充分的利用,大量氮气放散,没有设置氮水预冷塔,使水温进一步下降。1. 5 低温液体贮存汽化系统能力不足缺少低温液体贮存汽化系统或现有低温液体贮存汽化系统能力不足,不能适应全厂用户用量波动及空分装置停车检修的需要。1. 6 运行周期短,操作复杂,可靠性和稳定性差旧空分设备因其自身工艺流程落后,各单机设备的操作性能差,故障多,经常造成停车检修,运行周期短,一般只有0. 40. 6 年,而新空分设备的运行周期为2 年。2 旧空分装置的改造方案及优化措施目前很多企业在进行主生产装置改造的同时,也对辅助生产设施进行了相应的改造,空分装置就是其中一项很重要的内容。由于空分设备的生产厂第2
5、 期(总第105 期) 煤化工No. 2 (Total No. 105) 2003 年4 月Coal Chemical Industry Apr. 2003 1995-2006 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved.家不同,设备的出厂年代不同,每套设备的情况也不尽相同。因此首先必须充分了解现有设备的运行状态和性能指标,并根据用户的具体要求,结合设备的实际情况,提出有针对性的改造方案,以做到节省改造投资,技术指标先进可靠,操作维修方便。2. 1 建立低温液体贮存汽化系统2. 1. 1 建立贮存系统的必要性大部分氮
6、气和氧气的用户对用量的需求都不是一个定值,而是根据工况不同而波动的。空分设备在设计条件下运行效果最高,而调节范围有限,不具备对偏离设计工况的快速、大幅度变负荷能力。因此需要由贮罐来调节、吸收这种波动。2. 1. 2 气体贮存和液体贮存的对比目前贮存的方法有两种:气体贮存和液体贮存。它们的性能对比见表1。表1 气体贮存和液体贮存性能比较气体贮存液体贮存占地面积大小设备投资大小启动速度快慢能耗小大由于1 m3 液氮汽化后可得氮气643 m3 ,1 m3 液氧汽化后可得氧气800 m3 ,因此在提供相同体积的气态氮气和氧气时,液体贮罐体积要小得多。这点对可利用土地少的改造项目十分有效,而且气体贮存虽
7、然节能,但受投资、占地、贮存压力的限制,当贮量超过10 万m3 时,气体贮罐的投资过大。因此综合比较以上因素,建立低温液体贮存汽化系统更为经济合理。空分装置液体贮存汽化系统常用流程示于图1。1 低温液化汽化器2 低温液体贮槽3 低温液体注入泵图1 空分装置液体贮存汽化系统常用流程示意图2. 1. 3 低温液体贮存汽化系统可满足全厂间断性最大氮气、氧气用量的需要有些企业在主装置改造完成后、正常生产时,旧的空分装置的氮气和氧气的产量仍能满足各装置用户的需要,仅在各装置间断性最大氮气、氧气用量时不能满足需要。在这种情况下,考虑到旧空分设备改造难度大,改造周期长,因此保持原有设备不动,靠增加液体贮存汽
8、化系统来满足各生产装置间断性最大用气量的需要成为一个切实可行的有效措施。例如我公司已完成的仪征45 万t/ aPTA 改造工程的空分装置改造就属于这种情况。另外低温液体贮存汽化系统还可用于空分装置停车检修。空分装置是一个配套复杂、技术要求高的设备,各种运动机械、阀门、仪表不可能长期不出故障,我国至今为止都习惯使用备用空分机组来解决这个问题,但这样一来装置总投资就会大大增加。国外发达国家都普遍用液体备用的方法,当空分装置短期停车维修时,将贮罐中的液体产品加压并汽化后来满足那些必须连续供气的用户。例如我公司正进行的茂名80 万t/ a 乙烯改扩建工程中空分装置的改造就是利用增加液体贮存汽化系统的能
9、力来满足设备检修期的供气问题。综合比较以上因素,新建或改造原有低温液体贮存汽化系统,在空分装置停车检修或当全厂用气量达到高峰时投入运行,是一项十分经济合理的措施。2. 2 旧空分装置的挖潜改造2. 2. 1 切换可逆换热器流程的改造方案切换可逆换热器流程是我国在20 世纪7080年代普遍使用的一种流程,在现代生产中,它的弊病越来越突出: (1) 装置的切换周期短,切换损失大;(2) 频繁的切换使装置压力交变,精馏系统操作不稳定; (3) 为保证自清除的要求,导致空分装置的纯产品较少。为了弥补工艺流程的缺陷,提高装置性能指标,将切换可逆换热器流程改造成为分子筛吸附净化流程才能从根本上解决问题。改
10、造方案有以下几种。2. 2. 1. 1 增设分子筛纯化系统该部分是流程改变的核心。分子筛吸附器一般分为上下两层,下层为Al2O3 ,用于吸收水分,上层为分子筛,用于吸收CO2 和碳氢化合物,可使碳氢化合物的清除在分馏塔外进行,防止碳氢化合物进入分馏塔系统形成积聚,保证装置的安全运行。2. 2. 1. 2 改造预冷系统由于空气冷却塔空气的2003年4月黄晓江:空分装置技术改造探讨21 1995-2006 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved.出口温度约为25 ,不能满足分子筛吸附的最佳条件,因此必须增加冷冻机组来
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