硫化矿分选试验报告.doc
《硫化矿分选试验报告.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《硫化矿分选试验报告.doc(31页珍藏版)》请在沃文网上搜索。
1、目 录 前 言1 原矿性质2 试验流程3 小型开路试验3.1 全浮、分离流程试验3.2 优先浮选流程试验4 小型闭路试验5 铅浮选生产样验证试验5.1 小型开路试验5.2 小型闭路试验6 全浮选尾矿摇床试验7 工业应用试验7.1 试验最终指标7.2 存在问题探讨8 结语 9 附表 前 言 今年以来,长坡选厂生产处理的细脉带火烧矿矿石比例较大,而火烧矿中的铅、锑、锌三种矿物的氧化率较高,氧化严重时它们的氧化率分别达到44%、35%和11%,这严重影响了铅、锌精矿的选别指标。在2004年铅、锌矿物氧化率较低时,全年累计原矿含铅+锑0.65%、锌2.38%,生产的铅锑精矿品位为35.06%、回收率5
2、5.90%,锌精矿品位为45.58%、回收率60.31%;而 2005年17月,当原矿中铅、锌矿物氧化率较高时,原矿含铅+锑0.77%、锌2.20%,生产的铅锑精矿品位降为31.62%、回收率49.48%,锌精矿品位为45.08%、回收率56.35%。为此,集团公司科技部下达了开展长坡选厂难选硫化矿分选试验研究课题任务,要求通过试验研究,尽快找出有效选别氧化铅锑、锌矿物的工艺流程和药剂制度,并在生产上实施应用,使铅锌精矿质量和回收率尽快达到或超过生产任务指标的要求。小型探索试验从8月份开始,10月份结束;先后进行了铅锌全浮分离与优先浮选分离两个方案的对比试验,其中铅锌全浮分离试验方案较佳,铅、
3、锌精矿的试验指标均达到和超过了试验任务指标要求(铅锑精矿:含Pb+Sb40%、回收率57%;锌精矿:含Zn46%、回收率62%),试验结果见表1。正式工业应用试验由于生产调试准备工作的客观影响,推迟于12月1923日完成;工业试验同样获得了良好的生产指标,达到了合同要求。具体结果见表2。表1 铅锌全浮分离小型闭路试验结果 ()表2 铅锌分离工业试验生产测定结果 ()1 原矿性质1.1 原矿分析试验综合矿样取自7月11、12两日的生产原矿。试样的多元素化学分析结果见表3,矿物组成分析见表4,主要矿物的物相分析见表5,原矿破碎至-1mm时的粒度分析结果见表6。 表 3 试验原矿多元素化学分析结果(
4、%)表 4 试验原矿矿物组成含量分析结果(%)表 5 试验原矿物相分析结果(%) 表6 原矿破碎至-1mm时的粒度分析结果() . 矿石性质特点 试样矿石为铜坑细脉带火烧矿,铅锑、锌矿物的氧化率较高;锡石晶体的嵌布粒度较细,且有较大一部分呈浸染状嵌布于脉石中;部份磁黄铁矿的可浮性较好,对铅、锌分离浮选作业的操作影响较大。2 试验流程根据矿石性质特点,原矿含锡品位较低,且锡石晶体的嵌布粒度较细,并有较大一部分呈浸染状嵌布于脉石中。因此,硫化矿浮选分离试验流程主要考虑了两个方案:磨矿全浮、分离流程和磨矿部分优先浮选流程;其中,第一个方案的浮选流程基本与现有生产流程一致。两方案的开路试验流程分别见图
5、2和图3。3 小型开路试验试验矿样每份干重800克,球磨的磨矿浓度为53,入选给矿粒度为0.3mm,试验用水全部为现场生产用水。入选给矿粒度分析结果见表7,矿物单体解离度测定结果见表8。表7 入选给矿粒度分析结果()表8 入选给矿矿物单体解离度测定结果 3.1 全浮分离流程试验全浮分离流程开路条件试验,主要探索了氧化铅锌矿的活化剂:XSQ、硫化钠、氯化氨、X活化剂的单独使用及配合使用的效果,以及捕收剂乙硫氮在弱碱性矿浆中对铅锑矿物的选择性捕收效果。全浮作业药剂对比试验流程见图1,全浮分离方案开路条件试验流程见图2。3.1.1 全浮药剂试验主要探索了XSQ、硫化钠、氯化氨、X活化剂这几种药剂,在
6、 原 矿 注:氧化矿活化剂分别为XSQ、硫化钠、 4/ H2SO4 氯化氨或X活化剂。 3/ CuSO4 2/ 黄药 1/ 2# 油 6/ 3/ CuSO4+氧化矿活化剂 2/ 黄药 1/ 2# 油 4/ 3/ H2SO4 3/ CuSO4+氧化矿活化剂 2/ 黄药 ks 1/ 2# 油 3/ 3/ H2SO4 2/ CuSO4+氧化矿活化剂 2/ 黄药 中1 1/ 2# 油 3/ 2/ 氧化矿活化剂 2/ 黄药 中2 1/ 2# 油 3/ 中3 X 图1: 全浮作业药剂对比试验流程图单独使用或配合使用的情况下对氧化铅、锌矿物的活化效果。对比试验结果表明,氯化氨和X活化剂对氧化铅、锌矿物的活化
7、效果较差,硫化钠的活化效果次之,XSQ的最好。试验发现硫化钠易与矿浆中游离的铜、铅金属粒子发生化学反应,形成铜、铅的硫化物沉淀,而相对增加了硫酸铜、XSQ与硫化钠联合使用时的药剂用量;试验中发现粗粒级的铅锑矿往往在扫选作业才缓慢上浮,在精选作业也较易掉下。另外,在其它药剂条件基本相同的情况下,随着全浮粗、扫选表9 全浮作业药剂对比试验结果()续表9 全浮作业药剂对比试验结果()作业硫酸用量的增加,XSQ的用量可相对地减少,这可能是由于部分铅锑矿物只是表面氧化,经浓度稍大的稀硫酸清洗后便相对容易上浮的缘故。部分药剂对比试验结果见表9。3.1.2 全浮分离流程试验在全浮作业药剂对比试验结果中,选定
8、了XSQ做为氧化铅锑矿的主要活化剂,硫酸做为辅助清洗、活化剂。全浮铅锌分离试验流程见图2,铅锌分离原则流程基本与现有生产流程一致。试验对铅锑浮选作业的药剂制度做了比较详细的探索,先后对硫化矿抑制剂:氰化钠、硫酸锌、硫化钠、腐植酸钠、石灰进行了对比试验;另外,还探索了乙硫氮对铅锑矿的选择性捕收效果。锌、硫分离作业的药剂制度基本与现场生产相同。流程试验较佳的对比结果见表10。试验结果表明:铅锑浮选作业在弱碱性矿浆条件下(PH=8左右),只采用常规的氰化物+硫酸锌作抑制剂,配合使用少量的捕收剂乙硫氮,经过一粗二精一扫作业,便可获得较高品质的铅锑精矿,Pb+Sb金属含量达到45%以上,铅金属回收率达到
9、57%左右(见表10)。锌浮选作业采用与生产现场相同的药剂(石灰、硫酸铜、黄药),经过表 10 铅锌分离较佳条件试验结果 ()续表 10 铅锌分离较佳条件试验结果()一粗一精一扫作业,便可获得含锌48%,回收率73%以上的高品质锌精矿,锌矿物相对比较好选。3.2 优先浮选流程试验 铅锑优先浮选试验的原则流程为:磨矿铅锑浮选锌硫混浮锌硫分离。浮选给矿入选粒度仍为-0.3mm。试验探索了在中性至弱酸性(PH=67)矿浆条件下,采用丁铵黑药或乙硫氮做捕收剂,XSQ、硫化钠或氯化氨做活化剂,单独或联合使用来优先浮选铅锑矿物。锌硫混浮、分离作业的药剂组合与生产现场相同。开路条件试验流程及药剂制度见图3,
10、试验结果见表11。试验结果表明:采用铅锑优先浮选流程方案,铅锑精矿的品位和回收率均较低,较佳指标均为40%左右,损失的金属大部份是在浮锌尾矿中,其原因一是铅锑矿物的粒度粗,单体解离度不够,二是部分铅锑矿氧化程度较深,因而在没有硫酸铜参与活化的情况下,这部份表11 铅锑优先浮选条件试验结果(%) 续表11 铅锑优先浮选条件试验结果(%) 续表11 铅锑优先浮选条件试验结果(%) 续表11 铅锑优先浮选条件试验结果(%) 续表11 原矿优先浮选条件试验结果(%) 铅锑矿物就很难在优先浮选中上浮。锌硫混浮分离作业的锌精矿品位和回收率均较高,较佳指标分别达到50%、68%左右,与全浮分离流程方案的试验
11、结果相近。4 小型闭路试验 综合对比铅锌混浮分离流程与铅锑优先浮选流程的小型开路试验结果,得知铅锌混浮分离流程的选别指标较好,达到了试验任务的要求,故小型闭路试验仅采用该流程方案。与开路试验相比,闭路试验流程分别增加了一次铅精选和一次锌精选作业,以消除中矿循环返回对铅、锌精矿质量的不良影响,具体试验流程和药剂制度见图4。闭路试验结果见表12,试验产品粒度分析及多元素化学分析结果分别见表1316和表17。闭路试验结果表明,在铅锌混浮分离工艺流程中,采用XSQ和乙硫氮分别做氧化铅锑矿的活化剂与选择性捕收剂,可获得较好的表12 铅锌浮选混合、分离闭路试验结果 ()表 13 闭路试验铅精矿粒度分析结果
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
10 积分
下载 | 加入VIP,下载更划算! |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 硫化 分选 试验报告