六局创新型超厚软土深基坑钢支撑倒撑拆除优化技术创新.doc
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1、超厚软土深基坑钢支撑倒撑、拆除优化技术创新小组名称:中建六局轨道交通公司B1线2标求实创新QC小组小组类型:创新型时 间:2017.5-2018.2超厚软土深基坑钢支撑倒撑、拆除优化技术创新中建六局轨道交通公司B1线2标求实创新QC小组一、 工程概况天津滨海新区轨道交通B1线欣嘉园北站位于滨海欣嘉园小区西北方向,沿规划道路路中东西向布置,站位周边现状为芦苇地。欣嘉园北站为地下二层岛式车站,两柱三跨框架结构,采用明挖顺做施工。车站总建筑面积15628.7,基坑开挖面积6650,基坑长305.08m,标准段宽21.1m,深16m,盾构段宽25.4m,深17.5m。车站计算站台中心位置顶板覆土厚度约
2、3.1m。车站共设4个出入口(其中A、C号出入口预留),设置2组风亭。基坑围护形式为地下连续墙,第一道支撑为800800mm混凝土支撑,支撑下采用临时格构柱支托,第二、三道支撑均为800钢管支撑。基坑支护:采用800mm厚地下连续墙,支撑结构端头井为一道800800mm钢筋混凝土支撑+三道800钢管钢支撑,标准段为一道800800mm钢筋混凝土支撑+两道钢800钢管支撑,车站主体施工过程中涉及一道钢管倒撑。本站共需钢支撑倒撑60根。图1-1车站钢支撑倒撑剖面图二、 小组介绍2.1小组概况 小组名称中建六局轨道交通公司B1线2标求实创新QC小组课题名称超厚软土深基坑钢支撑倒撑与结构架体技术创新成
3、立时间2017.5注册小组号课题类型创新型课题注册号活动时间2017.52018.2活动次数4次/月小组情况小组成员人均接收QC知识培训36课时小组成员情况姓 名职 务年 龄学 历职 称职责分工李 鑫组 长34本科高 级技术总指挥王文灿副组长34研究生高 级研究剖析课题指导霍泽先副组长32本科中 级课题方案编写郑虹艳组 员34本科助理资料收集王业红组 员27本科助理质量管理吴 楠组员31本科助理现场实施李胜东组员28研究生助理现场实施崔广振组员30本科助理现场实施小组以优质优良、攻克难关为原则,以提高工作效率、工程质量为目的,进行创新技术难点攻关等项目研究,成效显著。制表:霍泽先 复核:王文灿
4、 制表时间:2017年9月2.2小组活动进度计划 表2-1活动计划表三、 选择课题3.1问题的提出本工程位支撑体系无格构立柱,基坑处于芦苇湿地环境,属于典型海相淤泥质软土地基,坑内含68m厚淤泥质土,土层具有含水量大、压缩性大地质特点,随着基坑开挖,围护墙体易发生变形,控制钢支撑安装时机,及倒撑质量控制,是较少围护结构及主体结构变形的重难点,支撑系统采用一道钢筋混凝土支撑和第二道钢支撑,原设计有一步倒撑过程,即在底板和钢支撑下方的侧墙施工后,第二道钢支撑向下移1.5m,支顶在结构侧墙上。侧墙继续浇筑到第一道钢支撑后,等砼强度达到设计要求,拆除第一道钢支撑,主体结构完成砼达到设计强度后拆除倒撑。
5、而倒撑方案则面临很多的困难,比如倒撑侧墙安装预埋钢板防水问题,倒撑后中板结构模板支撑架体的搭设与结构立柱空间冲突问题,支撑较密起重吊装困难和成品保护难等问题。(1) 侧墙倒撑预埋钢板防水处理困难根据原设计要求侧墙倒撑位置需预埋钢板,钢板穿孔塞焊钢筋与侧墙钢筋连接固定,基坑外侧土质含水量非常高,后期对于地连墙接缝处渗漏水通过薄弱部位深入主体侧墙,沿侧墙主筋渗流至预埋钢板处流出,形成细小明流,后期渗水堵漏问题很难控制。(2)倒撑后支撑无预加力,自重荷载传递给预埋钢板底托按照设计,倒撑不施加预加力,靠结构变形后的被动受力。钢支撑与结构不进行连接,自重荷载全部落在预埋钢板底托上。(3)倒撑间距密,自重
6、大,吊装困难钢支撑最大长度25.4m,倒撑间距3米,自重较大,避免吊装过程发生碰撞,吊车起吊下落安装精度高。(4) 主体施工完成后,钢支撑倒撑拆除难度大主体施工完成后对后期支撑拆除需要采取搭设架体或者悬索吊挂固定拆除或落到地面后分段进行拆除,拆除缓慢,作业空间小,拆除工期和费用较高。3.2、课题选择根据施工总体安排,为确保倒撑质量和达到效果,钢支撑倒撑施工依照设计无法达到预期的质量、工期效果,现有的技术水平通过改进仍然难以改变现状,从而引发了小组成员自己动手创新的想法。通过小组的多次研究,实际调查,试拼装安装,进行有效改进,在控制质量、工期、成本、安全性总体评价分析,最后确定采用主体底板纵梁施
7、加混凝土墩台进行钢支撑倒撑承重和固定。课题名称:超厚软土深基坑钢支撑倒撑、拆除优化技术创新3.3课题网络查新 小组成员在权威网站系统进行了课题查新,希望能够借鉴类似钢支撑倒撑与主体结构相结合的做法,以便提供创新思路,但是没有发现相关施工做法和文献资料。图3-1查新资料图3-2查新资料图3-3查新资料 四、 设定目标及可行性分析4.1目标设定确保优质高效快速安全的完成超厚软土深基坑钢支撑倒撑、拆除优化施工。目标值:(1)车站负二层侧墙至中板施工总工期72天,倒撑及拆除节省工期18天。(2)支撑墩柱承载力高,吊装拆除更安全便捷。(3)支撑体系安全可靠,围护变形值20mm。4.2目标可行性分析(1)
8、本QC小组技术水平高,从事过多年类似工程施工,经验丰富,理论基础好,创新能力强。(2)该项目深基坑施工施工得到了公司的高度重视,公司技术部和工程局技术中心派出专家进行现场指导,有雄厚的技术实力。(3)QC小组通过现场实际勘察测量,拼装试验,综合性分析确定主体结构底板纵梁设置支撑架墩柱,更安全可靠,满足支撑体系要求。所以,目标可行!五、 提出方案确定最佳方案基坑长305米,需要倒撑、拆除60根钢支撑,钢支撑排布过密,对于在侧倾预埋钢板焊接托架进行倒撑、拆除,对底托的施工焊接质量有很高要求,必要时需要加设支撑倒撑后的防脱落保护措施,促使必须找到更佳合适的倒撑、拆除方案,同时对工期及模板支撑架的安装
9、影响很大,特别后期钢支撑的拆除有很大安全隐患。在项目开工前,小组成员围绕课题,展开课题讨论,对照现行标准,仔细研究了土质报告,组织专家论证,对基坑支撑方案进行讨论。5.1方案提出的背景本工程是天津滨海新区首条地铁线路,欣嘉园北站是本条线路施工节点最快的车站,作为领头羊,必须做到安全、技术、生产引导工作,做出一个可以参照的标准、榜样。其中基坑支撑的设计和施工为重中之重,倒撑能否实现及选择哪种替代方案,关系到整个工程的结构安全、工程造价和整体工期,所替代支撑体系的稳定性、可靠程度对基坑开挖的施工质量及外观至关重要。钢支撑底距离纵梁顶面高度约0.4m,距离底板顶高度约1.6m。至于支撑跨度相对较大,
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